8月29日,从长庆油田采油二厂工艺、地质研究所获悉,与去年同期对比,三项主要注水指标持续向好,在线配注合格率、配注合格率、分注率公司排名靠前;油藏压力保持水平、水驱效率等关键指标持续提升,年自然递减有效控降1.5%,含水上升率控制1.0以内,全厂保持Ⅰ类开发水平,注水效益全面提升。
注水是油田开发的灵魂。今年以来,该厂坚持“油田稳产、注水先行”的工作理念,按照“四条注水”工作要求,成立注水提质项目组,重点围绕“水质改善、消欠治理、水驱提升、井筒治理、隐患治理”等重点,以油藏需求为切入点,持续推进“油藏开发效果、水质管理达标、系统运行效率、现场管理水平”四项提升,夯实油田稳产上产基础。
针对欠注突出矛盾,牢固树立“把水量当产量来抓”的理念,持续开展“注水攻坚消欠专项”活动,大力推行系统提压运行工作,系统分析欠注原因,从水源保障、消欠治理、智能化注水等方面多措并举,加大措施增注力度,充分利用欠注井管理监控平台等数字化手段,及时针对新增欠注、濒临欠注井实施消欠管理,形成“3+2”消欠综合治理办法,分类施策抓消欠,累计完成治理措施3类1125井次(项),日消欠水量2130方,实施后配注合格率98.9↑99.5%,保障注水井正常运行,确保注够水。
牢固树立“采出水水质本质达标”的理念,围绕“公司水质百站示范提升活动”,从三相水质提升、采出水系统油泥清理、关键流程设施运费”三方面,按照“6节点14要素” 管理要求,强化日常节点管控、加大监督检查与考核,完成治理260次(项),采出水系统节点水质不断提升。1-7月,开展除油罐、精细过滤器等关键水处理设施运维工作49项,功能罐清理周期由2.8年↓1.5年,保障了关键流程设施的正常运行,维护前后处理水质明显改善。
围绕“降递减、提水驱、夯能量”管理目标,开展精细注采调控、水井分类治理、完善注采井网等工作1435井次,已实施调剖调驱449井次,增油2.3万吨,实施区年自然递减由8.3%↓7.1%,全面保障油藏稳产,持续提升油田开发管理水平。形成适用不同开发层系、开发阶段的9种周期注水模式,2023年实施规模达到1526口,实现三叠系油藏覆盖全,实施井数多,井组增油多,提升水驱效率。充分应用单砂体刻画成果,分单元、井组、层位匹配差异化注采政策,1-7月份精准调控1155井次,全厂自然递减率10.3↓8.8%,含水上升率-0.47,Ⅰ类油藏数量从33↑36个,开发形势持续平稳。(李雅林)