截至3月15日,长庆油田采油二厂城壕作业区通过优化改造方式,施工排量提升2倍,加砂量增加6倍,入地液量扩大10倍,平均单井产能从2吨提高至10吨并保持稳定生产,综合含水38.0%,阶段累计增油3000吨。
华庆长6油藏为典型的超低渗Ⅲ类油藏,资源储量丰富,动用程度低,华庆、南梁、八珠、庆城均广泛分布。近年来,通过探索实践、转变开发方式试验,长6油藏逐步形成定向井、水平井、大斜度井立体开发格局,成为该厂增储上产的重点开发层系。
“油田开发过程中,超低渗透油藏的开发一直是个难题,低孔隙度和低渗透率的特性导致采油速度低、采收率低、单井产量低、压力保持水平低,现有的常规注采调整,调剖调驱技术不适应,见效程度低。”该厂工艺研究所增产技术室副主任何明辉说。
为解决这一难题,该厂技术人员辩证认识和准确把握油田开发矛盾与潜力,解放思想、转变观念,从2023年开始全面启动转变开发方式试验,充分借鉴页岩油开发理念,精细方案优化,强化现场组织,严密过程监管,依托油气工艺研究院技术支撑及指导,在山156区选取4口水平井,重点开展以“渗流场重构、压驱一体化、多方式补能、全方位驱替”为核心,实施“井筒再造+CO2补能重复压裂”的转变开发方式提产技术试验,提高单井产量和储量动用程度。
本着“能建设好、能开发好”的理念,技术人员俯下身子,潜心研究,根据水平段长、改造方式、改造规模,制定单井合理采液量,匹配合理的开发技术政策、合理的生产制度,为油藏实现高效开发指明了方向。
“试验过程中,重点攻关两大课题:一是施工作业过程中如何最大程度降低本井补能、压裂对邻井的干扰,二是在最大程度控降投资的同时如何确保改造效果。”该厂工艺研究所负责人介绍说。
通过持续攻关与现场实践,山156转变注水开发方式试验取得初步成效。据悉,今年该厂将进一步扩大试验范围,通过资源整合,多方联动,发挥优势,补全短板,实现无缝衔接,加速工程进度,助力老油田进一步提高采收率、实现效益建产。(张鹏飞)